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三菱Q-PLC在汽車涂裝懸鏈控制中的應(yīng)用

  摘 要:本文介紹了三菱Q-PLC及CC-LINK總線在東風(fēng)-日產(chǎn)襄樊工廠涂裝車間懸鏈控制中的應(yīng)用,詳細(xì)說明了系統(tǒng)硬件構(gòu)成、變頻器的應(yīng)用。

  關(guān)鍵詞:Q-PLC CC-LINK總線 汽車懸鏈 變頻器

  一、工藝概述

  東風(fēng)-日產(chǎn)襄樊工廠涂裝車間懸鏈全線長(zhǎng)620米,生產(chǎn)節(jié)拍為55秒/臺(tái),年生產(chǎn)綱領(lǐng)為15萬輛。底漆噴涂懸鏈由2個(gè)升降段、5個(gè)分流道岔、5個(gè)合流道岔、17個(gè)停止器、4臺(tái)推車機(jī)、80臺(tái)車組、5個(gè)驅(qū)動(dòng)裝置、5個(gè)張緊裝置及其相關(guān)的牽引鏈條、軌道等組成。系統(tǒng)的上掛升降段、下掛升降段、快速輸送鏈、低速裝配鏈、庫存鏈、空吊具返回鏈、空吊具儲(chǔ)存鏈以及修理線等設(shè)備共同完成的TEANA汽車車體底漆噴涂的上掛、下掛、快速輸送、慢速電泳、修理、儲(chǔ)存等任務(wù)。系統(tǒng)運(yùn)行線路圖見附圖1。

  底漆噴涂懸鏈將汽車車體低速工藝鏈組合其中,底漆電泳部分的速度可以調(diào)節(jié),以適應(yīng)不同批量(或產(chǎn)量)的生產(chǎn)節(jié)拍安排;車體整機(jī)輸送懸鏈中設(shè)有中間儲(chǔ)存庫,可以根據(jù)整車電泳線的需求,選擇需要的整車輸送到面漆線,以滿足整車同步噴涂的需要。

  上、下掛車升降段動(dòng)作過程相同。小車駛?cè)肷刀蝺?nèi),升降段活動(dòng)安全網(wǎng)打開,升降段高速下降。當(dāng)接近下降到位時(shí),變慢速下降,下降到位時(shí)升降段停止。按動(dòng)懸掛按鈕盒上的“升/降”按鈕,人工點(diǎn)動(dòng)操作升降段升降,以便于工人對(duì)位上下料。待上下料完畢,工人按“升”按鈕,升降段先慢速上升,然后自動(dòng)快速上升(此時(shí)工人可放開按下的按鈕)。當(dāng)接近升到位時(shí),升降段變慢速上升,上升到位升降段停止,活動(dòng)安全網(wǎng)自動(dòng)關(guān)閉。

  二、控制方案的確定

  底漆噴涂懸鏈自動(dòng)化程度高,邏輯關(guān)系復(fù)雜,控制要求可靠。在懸鏈線路的合流、分流道岔附近分散地布置有大量接近開關(guān)、行程開關(guān)等傳感器,每個(gè)停止器都設(shè)置有手動(dòng)操作按鈕。若采用傳統(tǒng)并行敷設(shè)電纜的方法,會(huì)提高安裝費(fèi)用,降低控制系統(tǒng)的可靠性。因此,傳統(tǒng)的控制方法已不能滿足輸送懸鏈的工藝要求。

  融合控制與信息處理的Q-PLC及CC-LINK(CONTROL AND COMMUNICATION LINK)總線能很好地處理懸鏈電控設(shè)計(jì)中碰到的難題。該總線是一種省配線、信息化的網(wǎng)絡(luò),具備有實(shí)時(shí)性、分散控制、與智能設(shè)備通信以及RAS(RELIABILITY AVAILABILITY SERVICEABILITY)等功能。同時(shí)它還具有以下明顯的優(yōu)點(diǎn)。

  組態(tài)簡(jiǎn)單:僅需要在參數(shù)表中設(shè)置相關(guān)的參數(shù)便可以完成系統(tǒng)的組態(tài)工作,以及數(shù)據(jù)刷新映射關(guān)系;

  接線簡(jiǎn)單:僅需要將3芯屏蔽電纜按照DA、DB、DG對(duì)應(yīng)連接,另外接好屏蔽線和終端電阻,CC-LINK系統(tǒng)接線便完成了;

  設(shè)置簡(jiǎn)單:系統(tǒng)只需要對(duì)每一個(gè)站的站號(hào)、通信速率及相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置,接通電源,CC-LINK便開始數(shù)據(jù)鏈接;

  維護(hù)簡(jiǎn)單:由于CC-Link的卓越性能,和豐富的RAS功能,為CC-Link的維護(hù)方便性和運(yùn)行可靠性提供了強(qiáng)有力的保證。其監(jiān)視和自檢測(cè)功能使CC-Link系統(tǒng)的維護(hù)和故障后恢復(fù)系統(tǒng)變得方便和簡(jiǎn)單。

  三、控制系統(tǒng)的硬件配置

  控制系統(tǒng)主要采用了三菱CC-LINK總線模塊QJ61BT11,CPU為Q02H。主基板上安裝有1塊QX40輸入模塊,5塊QY10晶體管輸出模塊,主要用來控制上、下掛點(diǎn)升降段的2臺(tái)FR-A540-5.5CH變頻器及慢速裝配鏈的1臺(tái)FR-A540-3.7CH變頻器。安裝于懸鏈鋼結(jié)構(gòu)軌道沿線的CC-LINK遠(yuǎn)程I/O站共有35個(gè),10塊AJ65SBTB1-8D,12塊AJ65SBTB1-16D,4塊AJ65SBTB1-32D,6塊AJ65BTB2-16,2塊AJ65SBTB1-8T,1塊AJ65SBTB1-16T。CC-LINK遠(yuǎn)程I/O站安裝于現(xiàn)場(chǎng)控制箱或按鈕站內(nèi)。控制系統(tǒng)的硬件配置圖見附圖2。


  四、應(yīng)用體會(huì)

  1) 甲方工廠電網(wǎng)電壓晝夜波動(dòng)較大,到了深夜電網(wǎng)的電壓竟高達(dá)420V,造成電機(jī)電流增大,發(fā)熱嚴(yán)重,甚至被燒毀。利用三菱變頻器Pr19的功能,將變頻器的輸出電壓限定在380V,,降低了電機(jī)的運(yùn)行電流,同時(shí)有效地解決了電機(jī)的發(fā)熱問題。

  2) 為保證發(fā)動(dòng)機(jī)輸送懸鏈的平穩(wěn)運(yùn)行,要求升降段輸送機(jī)上升到位后能與懸鏈系統(tǒng)精確對(duì)位,三菱變頻器Pr270的擋塊定位功能,能滿足這一要求。電機(jī)機(jī)械制動(dòng)時(shí),電機(jī)輸出的恒轉(zhuǎn)矩使負(fù)載與機(jī)械抱閘緊密接觸,消除了升降段輸送機(jī)垂直運(yùn)行時(shí)易發(fā)生的振動(dòng)。

  3) 減小變頻器運(yùn)行時(shí)的PWM頻率,將有效的降低變頻器產(chǎn)生的噪音,能有效地減小多臺(tái)變頻器同時(shí)工作對(duì)控制系統(tǒng)的干擾。

  4)現(xiàn)象:重車有時(shí)不去下料點(diǎn),而是從空吊具返回線返回到上料點(diǎn)升降段,極易撞壞存放在提升機(jī)下發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線上的發(fā)動(dòng)機(jī)。

  分析:檢測(cè)小車上是否裝載發(fā)動(dòng)機(jī)的繼電器用的是M,沒有停電記憶功能。當(dāng)控制系統(tǒng)檢測(cè)到小車上裝載有發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),如果恰巧碰到系統(tǒng)急停或系統(tǒng)停電,造成控制系統(tǒng)記憶丟失,因而,小車走空吊具返回線,回到上料點(diǎn)。

  解決方法:將繼電器M改為具有停電記憶功能鎖存繼電器L,即使系統(tǒng)急停或停電,系統(tǒng)仍然能記住小車上有發(fā)動(dòng)機(jī)而走向下料點(diǎn)。

  5)現(xiàn)象:停止器T22打開后,小車還沒離開,T21就放車,造成小車在T22處堆車。

  分析:原程序T21-T22間有車這一連鎖條件的解除是通過T22停止器打開(Y164)實(shí)現(xiàn)的,盡管PLC已經(jīng)輸出T22停止器打開,但是由于小車有等待推頭的延遲時(shí)間,此時(shí)仍然停在原處,而T21此時(shí)已放車,造成系統(tǒng)在T22處堆車。

  解決方法:將T21-T22間有車這一連鎖條件的解除通過T22無占位實(shí)現(xiàn),即T22的小車已離開,這樣確保T22小車已被推桿鏈的推頭帶走,T21才打開放行,從而解決小車在T22處堆車的問題。

  6)現(xiàn)象:空車返回線滿線時(shí),T9停止器仍然打開將空小車往空車返回線放行,造成系統(tǒng)停機(jī)。

  分析:程序中T9打開的條件有2個(gè),彎道時(shí)T18不滿位或直道時(shí)T10不滿位,由于系統(tǒng)打道岔有延遲,雖然T18滿位不滿足打開的條件,但是T10未滿位,從而導(dǎo)致T9仍然可以打開。

  解決方法:在T9打開的程序中串入PLC輸出8Y打彎道、打直道的常閉點(diǎn),這樣避免了8Y道岔動(dòng)作過程中造成的T9誤打開。

  7)現(xiàn)象:提升機(jī)偶爾出現(xiàn)突然往下掉落的現(xiàn)象,容易發(fā)生傷人的安全事故。

  分析:由于各種突發(fā)的原因,變頻器偶爾出現(xiàn)故障,此時(shí)變頻器已停止輸出,但是抱閘仍然打開,造成提升機(jī)往下掉。

  解決辦法:程序中在抱閘給電回路中串入變頻器故障的常開觸點(diǎn),一旦變頻器故障,抱閘失電,將提升機(jī)抱死。

  8) 全線CC-LINK電纜長(zhǎng)度超過500米,但不到600米,因此將系統(tǒng)的傳送速率設(shè)定為625Kbps。本系統(tǒng)僅包括主站和遠(yuǎn)程I/O站,因而系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程I/O網(wǎng)絡(luò)模式,在此模式中,系統(tǒng)執(zhí)行高速循環(huán)傳送,可以縮短鏈接掃描時(shí)間。

  五、結(jié)束語

  該懸鏈系統(tǒng)自2005年元月調(diào)試成功以來,系統(tǒng)一直運(yùn)行穩(wěn)定可靠,達(dá)到了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)綱領(lǐng)。Q-PLC及CC-LINK總線系統(tǒng)作為一種廉價(jià)穩(wěn)定的PLC+總線系統(tǒng),必將越來越多地應(yīng)用在中國(guó)的汽車行業(yè)。

 

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