摘要:針對(duì)超超臨界燃煤機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析,著重解決機(jī)快爐慢及煤質(zhì)變化對(duì)機(jī)組響應(yīng)的問(wèn)題。打破常規(guī),具體問(wèn)題具體分析,強(qiáng)調(diào)在不同的負(fù)荷段,區(qū)分升降負(fù)荷兩種變負(fù)荷的情況下,強(qiáng)化變負(fù)荷的前饋?zhàn)饔谩?qiáng)調(diào)風(fēng)、水、煤的整體調(diào)節(jié)作用,加快鍋爐的響應(yīng)能力。在煤質(zhì)變化的過(guò)程中同步修正經(jīng)驗(yàn)曲線,分工合作強(qiáng)調(diào)鍋爐主控主汽壓力調(diào)節(jié)器的修正作用,避免因人為因素造成參數(shù)整定的不合理導(dǎo)致在高負(fù)荷段的主汽壓力波動(dòng)的情況發(fā)生。適應(yīng)中國(guó)電網(wǎng)對(duì)機(jī)組的考核要求,不以犧牲負(fù)荷調(diào)節(jié)幅度、速率及響應(yīng)時(shí)間為代價(jià),確保機(jī)組安全的前提下,滿足電網(wǎng)的需求。
關(guān)鍵詞:機(jī)快爐慢;煤質(zhì)變化;鍋爐加速
目前,很多煤商為了追求經(jīng)濟(jì)利益,導(dǎo)致我國(guó)發(fā)電用煤的煤質(zhì)變化很大,不僅不能按照設(shè)計(jì)煤種用煤,有煙煤無(wú)煙煤混燒,甚至到了有煤就不錯(cuò)的地步。而我國(guó)電網(wǎng)對(duì)上網(wǎng)機(jī)組的考核指標(biāo)是電網(wǎng)負(fù)荷的響應(yīng)幅度與速率和一次調(diào)頻能力,因而機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式主要采用以鍋爐跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制,即鍋爐控制機(jī)前壓力,汽機(jī)通過(guò)調(diào)門(mén)控制機(jī)組的負(fù)荷。現(xiàn)在隨著電力技術(shù)的發(fā)展,我國(guó)為了節(jié)能減排,以大代小,大量建設(shè)了超超臨界的直流鍋爐。超超臨界機(jī)組都采用直吹式制粉系統(tǒng),直吹式制粉系統(tǒng)比中儲(chǔ)式要慢很多。直流鍋爐由于沒(méi)有汽包,在熱態(tài)時(shí)需要維持一定的過(guò)熱度,這樣就存在過(guò)熱度與主汽壓力相互耦合的問(wèn)題,具體體現(xiàn)在水與煤的相互耦合問(wèn)題。理論分析及試驗(yàn)都證明水與煤的耦合導(dǎo)致鍋爐汽壓響應(yīng)緩慢,主汽壓差超標(biāo),最終的表象為“機(jī)快爐慢”,整個(gè)機(jī)組既不能滿足電網(wǎng)負(fù)荷的控制精度要求,又不能保證機(jī)組鍋爐的安全性,危及到發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。
如何加快鍋爐的響應(yīng)能力尤其在煤質(zhì)變化的情況下自動(dòng)適應(yīng)鍋爐的響應(yīng)能力,滿足電網(wǎng)要求的課題一直擺在熱控人員面前。為此筆者在超超臨界燃煤機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)就幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析,運(yùn)用類(lèi)比分析、試驗(yàn)驗(yàn)證,采用了一些新的技術(shù),合理有效地解決了鍋爐響應(yīng)緩慢,特別是煤質(zhì)變化的難題,取得了不錯(cuò)的效果。下面就從幾個(gè)方面來(lái)逐一剖析問(wèn)題所在及處理手段。
1 鍋爐主控的構(gòu)成
目前鍋爐控的設(shè)計(jì)方案各家不盡相同,總體來(lái)講筆者認(rèn)為還是以負(fù)荷定煤量、以煤量定水量、以煤量定風(fēng)量為最佳,水煤比修正合理解決水煤失調(diào)易行。
對(duì)于超超臨界直流鍋爐來(lái)講,整個(gè)協(xié)調(diào)的好壞直接原因就是鍋爐的原因。合理構(gòu)建鍋爐指令至關(guān)重要,它直接決定了整個(gè)鍋爐響應(yīng)的快慢進(jìn)而決定了協(xié)調(diào)的好壞。
從機(jī)組變負(fù)荷的整個(gè)過(guò)程來(lái)分析,在升負(fù)荷的起始階段汽機(jī)為了響應(yīng)機(jī)組負(fù)荷的響應(yīng)開(kāi)大調(diào)門(mén),鍋爐首先釋放其自身的蓄熱,機(jī)組在滑壓段壓力給定值不斷提高,調(diào)門(mén)開(kāi)啟后主汽壓力開(kāi)始下降,隨著鍋爐蓄熱的釋放完結(jié),負(fù)荷的不斷提高,鍋爐水煤隨負(fù)荷的增加尚未產(chǎn)生壓力的明顯提升,隨著調(diào)門(mén)的不斷開(kāi)啟,壓力給定值與實(shí)際壓力的偏差在不斷拉大,調(diào)門(mén)的開(kāi)大就變得無(wú)濟(jì)于事,負(fù)荷的偏差就隨著主汽壓力偏差的拉大而加大,最終導(dǎo)致壓力、負(fù)荷超差,反之在降負(fù)荷的過(guò)程中亦然。
超臨界直流直吹鍋爐發(fā)展到今天,采用間接能量平衡構(gòu)建鍋爐主控指令已經(jīng)達(dá)成共識(shí),鍋爐主控的構(gòu)成采用并行雙前饋,具體地講就是靜態(tài)前饋和動(dòng)態(tài)前饋。動(dòng)態(tài)前饋和靜態(tài)前饋的提速無(wú)疑就是加快鍋爐響應(yīng)能力的具體手段和辦法。
圖1 鍋爐主控
1.1 靜態(tài)前饋的提速
從現(xiàn)在來(lái)看無(wú)論是亞臨界機(jī)組還是流化床機(jī)組、超臨界機(jī)組、超超臨界機(jī)組都是“機(jī)快爐慢”,特別是直吹式制粉系統(tǒng),具體體現(xiàn)在主汽壓力的控制上。為了解決這個(gè)矛盾對(duì)鍋爐指令中的機(jī)組負(fù)荷指令進(jìn)行修改,從時(shí)間上解決鍋爐響應(yīng)的滯后問(wèn)題。靜態(tài)前饋的構(gòu)成:傳統(tǒng)意義上的靜態(tài)前饋是汽機(jī)的負(fù)荷指令通過(guò)折線函數(shù)對(duì)應(yīng)一定的煤量而形成的。這樣就只能與變負(fù)荷同步進(jìn)行鍋爐動(dòng)作,因而鍋爐總是慢汽機(jī)一步。為了達(dá)到在鍋爐側(cè)先行一步的目的,真正形成前饋,重新構(gòu)建鍋爐的靜態(tài)前饋,用目標(biāo)負(fù)荷通過(guò)對(duì)當(dāng)前變負(fù)荷速率根據(jù)升降負(fù)荷不同的工況進(jìn)行放大處理,達(dá)到先于負(fù)荷動(dòng)作的目的,克服鍋爐的遲延與滯后。
1.2 動(dòng)態(tài)前饋的提速與量值的修正
過(guò)去很多對(duì)于負(fù)荷動(dòng)態(tài)前饋的處理方法都是采用負(fù)荷指令的微分來(lái)構(gòu)建,該種方法在亞臨界中儲(chǔ)式汽包路中可以勉強(qiáng)運(yùn)用,但在超臨界直吹直流爐中缺點(diǎn)非常明顯。例如不能夠在AGC方式下滿足各種負(fù)荷變動(dòng)幅度的需求,不能達(dá)到真正意義上的前饋的目的,不能有效地解決鍋爐滯后的目的。
為此筆者采用了與目標(biāo)負(fù)荷相關(guān)聯(lián)再經(jīng)過(guò)細(xì)化量化構(gòu)成負(fù)荷的動(dòng)態(tài)前饋,形成真正意義上的負(fù)荷動(dòng)態(tài)前饋,確保AGC各種工況的需求,滿足各種指標(biāo)。
1.3 主汽壓力指令的構(gòu)成
一般機(jī)組主控主汽壓力指令是負(fù)荷指令折線函數(shù)形成定-滑-定的主汽壓力的給定值,然后經(jīng)過(guò)運(yùn)行人員設(shè)定的速率限制形成主汽壓力指令。
針對(duì)慣性環(huán)節(jié)較大的鍋爐,則是在鍋爐主控主汽壓力調(diào)節(jié)器的設(shè)定值上增加三節(jié)慣性環(huán)節(jié)而形成的。
圖3 給煤指令與給煤流量的關(guān)系
圖4 小機(jī)指令與給水流量的關(guān)系
1.4 鍋爐主控壓力控制器變參數(shù)的構(gòu)成
超超臨界直流鍋爐存在著多非線性多耦合的鍋爐,這一點(diǎn)從筆者試驗(yàn)中取得的煤水線性關(guān)系來(lái)看很明顯。圖3 給煤指令與給煤流量的關(guān)系圖4 小機(jī)指令與給水流量的關(guān)系
這兩幅曲線是在協(xié)調(diào)從600MW到400MW變負(fù)荷的情況下取到的實(shí)際數(shù)值曲線,從上面不難看到,當(dāng)煤的流量呈線性變化,給水的變化則表現(xiàn)出強(qiáng)烈的非線性變化。由于直流鍋爐是“水調(diào)壓煤調(diào)溫”,而在不同負(fù)荷段表現(xiàn)出的給水的非線性變化對(duì)主汽壓力的影響是很明顯的,且不利于鍋爐的安全穩(wěn)定。所以主控壓力控制器的PID變參數(shù)是控制主汽壓力行之有效的辦法,對(duì)于在不同的負(fù)荷段不同的主汽壓力偏差超過(guò)一定的范圍,弱化積分作用強(qiáng)化比例與微分,能有效調(diào)節(jié)主汽壓力,避免主汽壓力的震蕩和過(guò)調(diào)。
圖5 鍋爐主控壓力調(diào)節(jié)器變參數(shù)
3 水、煤協(xié)調(diào)
3.1 水、煤時(shí)間上的匹配
鍋爐控制的關(guān)健取決于風(fēng)、水、煤的控制,尤其是煤與水的控制。
從上面的分析中不難看出,困擾協(xié)調(diào)控制的主要難題就是“機(jī)快爐慢”,對(duì)中間點(diǎn)溫度的影響來(lái)說(shuō)是“水快煤慢”、 而對(duì)主汽壓力的影響來(lái)說(shuō)是“水快煤慢”。如何讓鍋爐安全地快起來(lái),如何在煤質(zhì)變化同時(shí)依然保證合適的過(guò)熱度的情況下快起來(lái),是整個(gè)控制的重中之重。
由于直流鍋爐沒(méi)有汽包,鍋爐的蓄熱量較小,制粉系統(tǒng)采用的是直吹式,煤從原煤斗下來(lái)經(jīng)過(guò)給煤機(jī)送到磨煤機(jī)中。磨煤機(jī)制出粉后熱一次風(fēng)送到爐膛發(fā)生物理化學(xué)反映,釋放出熱量后再經(jīng)過(guò)水冷壁被水汽吸收,直接表象為汽壓的變化,煤對(duì)汽溫作用是與汽壓同向的。對(duì)于水來(lái)講則是給水流量變化經(jīng)過(guò)水汽的傳導(dǎo)對(duì)汽壓的變化迅速,而水對(duì)汽溫的調(diào)節(jié)則恰恰相反。
水、煤對(duì)壓力與溫度的影響,造成相互耦合,為此在給水的指令回路中加入多節(jié)慣性環(huán)節(jié),讓水的動(dòng)作始終滯后于煤的動(dòng)作,也就是說(shuō)讓煤先動(dòng),確保過(guò)熱度與主汽壓力在時(shí)間上的匹配。與此同時(shí),強(qiáng)調(diào)風(fēng)、水、煤在鍋爐指令的統(tǒng)一指揮下同步動(dòng)作,從而達(dá)到鍋爐快起來(lái)的設(shè)想。既保證氧量、過(guò)熱度、主汽壓力又滿足電網(wǎng)的負(fù)荷需求,比較理想地解決了給煤與給水的耦合問(wèn)題。
圖6 分離器入口過(guò)熱度控制
3.2 水、煤數(shù)量上的匹配
由于水的控制方案采用的是鍋爐指令通過(guò)函數(shù)對(duì)應(yīng)水的指令,也就是說(shuō)水相對(duì)穩(wěn)定,可變量主要還是煤的變化。
一般來(lái)講“水調(diào)壓、煤調(diào)溫”,這就是說(shuō)溫度欠缺了主要還是由于煤的不足,所以要繼續(xù)調(diào)整煤的量。
但是在極端的情況下單純的調(diào)節(jié)煤量不能快速有效地調(diào)整好變煤質(zhì)的問(wèn)題,為了在煤質(zhì)變化頻繁劇烈的情況下,保持過(guò)熱度的穩(wěn)定就要水煤同時(shí)聯(lián)調(diào)。在煤質(zhì)好的情況下,過(guò)熱度上升,加水減煤;在煤質(zhì)差的情況下,過(guò)熱度降低,這時(shí)就要減水加煤進(jìn)行調(diào)節(jié)。
因?yàn)槊嘿|(zhì)變化,水煤聯(lián)調(diào)穩(wěn)定過(guò)熱度而導(dǎo)致主汽壓力的變化,水煤比發(fā)生變化,對(duì)應(yīng)的鍋爐主控適時(shí)改變調(diào)整,這時(shí)鍋爐主汽壓力調(diào)節(jié)器則調(diào)整修正把握主汽的壓力調(diào)節(jié)品質(zhì),鍋爐調(diào)節(jié)器以煤帶水的給水量經(jīng)過(guò)三節(jié)慣性環(huán)節(jié)抵消過(guò)熱度調(diào)節(jié)器的給水流量維持給水流量的相對(duì)穩(wěn)定,主汽壓力得以穩(wěn)定。
4 磨煤機(jī)蓄粉的利用
在磨膛中可以存留一定的蓄粉,鍋爐負(fù)荷指令的增減,指揮磨煤機(jī)熱風(fēng)的開(kāi)大關(guān)小,改變磨膛蓄粉的變化,減小制粉系統(tǒng)的制粉遲延,改善鍋爐熱負(fù)荷的響應(yīng)能力也是提高鍋爐響應(yīng)能力的一個(gè)關(guān)鍵。鍋爐開(kāi)始加負(fù)荷時(shí),磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)整門(mén)的前饋信號(hào)增大,開(kāi)啟熱風(fēng)調(diào)整門(mén),吹出磨煤機(jī)內(nèi)剩粉,直接增大了進(jìn)入爐膛的煤粉量,有效地降低了制粉系統(tǒng)的制粉遲延。鍋爐減負(fù)荷的過(guò)程與此相似。
因此對(duì)制粉系統(tǒng)給煤自動(dòng),磨熱冷風(fēng)門(mén)自動(dòng)應(yīng)盡可能多地投入,隨著負(fù)荷的提高適時(shí)加大自動(dòng)投入,滿足機(jī)組的需求,盡可能減少人為干預(yù)。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)大量試驗(yàn)與分析,借鑒了各種爐型,特別是循環(huán)流化床煤質(zhì)變化的協(xié)調(diào)控制機(jī)理,超超臨界直流鍋爐煤質(zhì)變化的問(wèn)題得以解決。
在此特別強(qiáng)調(diào)的是本課題的研究是在BF協(xié)調(diào)控制的基礎(chǔ)上,依據(jù)國(guó)家頒布的試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行,不以犧牲負(fù)荷的變動(dòng)幅度和變動(dòng)速率為前提條件,沒(méi)有任何的壓力拉回和負(fù)荷指令的延遲。測(cè)試的結(jié)果和AGC正常運(yùn)行參數(shù)證明是行之有效的。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)熱、冷風(fēng)門(mén)的質(zhì)量存在比較大的問(wèn)題,熱風(fēng)門(mén)漏風(fēng)的情況比較嚴(yán)重,這樣相對(duì)冷風(fēng)門(mén)表現(xiàn)出力不足的情況,她嚴(yán)重制約了鍋爐的響應(yīng)能力和鍋爐的安全性。
重視大小汽輪機(jī)閥門(mén)流量特性的測(cè)試整定,二者直接關(guān)系到負(fù)荷、主汽壓力的控制精度。目前汽輪機(jī)閥門(mén)流量特性測(cè)試與整定開(kāi)展得比較普遍,收到的效果也很明顯。據(jù)網(wǎng)上查詢,目前對(duì)于直流鍋爐小汽輪機(jī)給水泵的流量特性整定的工作做的很少,但這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該得到重視,并且是可以解決的。
楊軍統(tǒng)(1968-)
男,漢,安徽宿州人,畢業(yè)于東北電力大學(xué)熱自專(zhuān)業(yè),學(xué)士學(xué)位,高級(jí)工程師,現(xiàn)就職于安徽省電力科學(xué)研究院熱控自動(dòng)化所,長(zhǎng)期從事火電廠煤質(zhì)變化自適用協(xié)調(diào)控制研究。
摘自《自動(dòng)化博覽》2012年第三期